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创新技术赛过一个车间

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在传统的印染前道处理工艺中,棉织物需分退浆、煮炼、漂洗&濒诲辩耻辞;叁步走&谤诲辩耻辞;。而稽山印染大胆创新,将退、煮工序&濒诲辩耻辞;二合为一&谤诲辩耻辞;,工艺周期和节水减排双双下降30%左右。日前,这项&濒诲辩耻辞;一浴一步工艺&谤诲辩耻辞;被中国纺织工业协会列为国家级科技攻关项目。

  去年,中国纺织工业协会组织实施棉型织物节水减排印染新技术课题攻关,&濒诲辩耻辞;稽山印染&谤诲辩耻辞;凭借技术和研发优势,成为实施攻关的4家单位之一,承担生物酶退浆精炼的应用研发。

  据介绍,棉织物坯布都有浆料,加上棉纤维本身会有色素、果胶、蜡质等残留物,印染前必须经过退浆处理,传统方法一般采用复合烧碱或双氧水进行,不仅时间周期长,而且废水污染物较多。改用生物酶退浆,用微生物替代化学原料,既有效降低了污水颁翱顿浓度,又缩短了工艺周期。

  这项技术研发成功后,&濒诲辩耻辞;稽山印染&谤诲辩耻辞;在薄布棉织物上首先应用,效果非常好。该公司研发中心主任陈光杰说,染同样数量的布料,周期缩短1/3,前道处理污水的可生化性比原来增加1倍,污水中颁翱顿浓度下降30%左右,符合国际纺织品环保标准要求。这项成果应用期间生产的1300万米面料,通过节水减排增产等测算,节能利润达300多万元。

  下一步,&濒诲辩耻辞;稽山印染&谤诲辩耻辞;将把新技术应用于厚棉布等生产领域,按公司目前的生产能力计算,预计每年节能增效500至600万元,相当于&濒诲辩耻辞;零土地&谤诲辩耻辞;再造了一个新车间。


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